Der Umbau meines CTC Druckers

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rics

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Hallo,

ich bin immer ein Fan von Beiträgen mit viel Information und vor allem vielen Bildern!
Bei meinen Suchen, egal zu welchem Thema, achte ich immer auf solche Threads.

In diesem Thema werde ich den Werdegang meines CTC Druckers dokumentieren.

Fangen wir einfach mal an:

Ich arbeite als gelernter CNC Fräser normalerweise an eine Makino 5 Achs Fräsmaschine.
Seit ca. 9 Monaten arbeite ich immer mehr an einem Titan 3D Drucker im Forschung und Entwicklungsbereich.

Seit fast 2 Jahren stand auf der Arbeit direkt neben mir ein Makerbot Replikator 2 ohne dass ich es mitbekommen habe :D

Durch diese Arbeit wurde bei mir das Interesse für 3D Druck im Plastik / Kunsstoffbereich geweckt.

Ich habe mir den Makerbot genau angesehen und dann im Internet nach diesem Gerät gesucht.
Bei der Suche viel mir immer wieder der CTC Drucker auf.

Also habe ich mich parallel auch nach dem CTC umgesehen und schlau gelesen.

Schnell wurde mir klar das es der CTC werden wird, da mir das Basteln und verbessern eben so viel, wenn nicht noch mehr, Spaß macht wie das eigentliche drucken. Der erheblich günstigere Preis ist natürlich auch nicht zu vergessen!

Also habe ich bei eBay zugeschlagen und für 450 Euro, inklusive Versand, einen CTC Drucker gekauft.

Nach zwei Tagen war der Drucker da!

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Gekauft habe ich den Drucker bei: printchainstore
Die Bezahlung ging per PayPal direkt an CTC.

Geliefert wurde der Drucker aus Hamburg.

Hier ein paar Bilder vom auspacken.

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Der Zusammenbau ging schnell von statten.
Nach ca. einer Stunde wurde dann auch direkt das erste Testteil mit dem mitgeliefertem roten PLA gedruckt.

Funktionierte schon super. Ich war begeistert.

Später mehr...

Gruß
Rics
 
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rics

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Lagerböcke für die Y Achse.

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Sämtliche Teile für die Z Achse.

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Ein von mir geänderter Kabelschlepp für die Kabel des X Achs Motor wurde gedruckt und verbaut.

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Eine Beleuchtung mit LED Leisten von IKEA (hatte ich noch liegen) wurde verbaut.

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Die Led Leisten laufen auf 12 Volt.
Somit wurde unter dem Drucker ein 24 auf 12 Volt Spannungswandler verbaut.
 
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Die LED Leisten lassen sich nun über einen rot beleuchteten Edelstahlschalter in der Front der Druckers ein und ausschalten.

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Der Extruder wurde auf einen MK8 Filamenteinzug umgebaut.

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Im gleichen Zug wurde auch die obere Holzplatte gegen eine gedruckte Platte mit schraubbaren Schlauchbefestigungen ersetzt.

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Der Active Cooling Fan Duct v2 wurde gedruckt und verbaut.

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Der Active Cooling Fan Duct v2 wurde gedruckt und verbaut.

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Allerdings hat die Kühlung beim drucken nicht gereicht, so das er noch ein zweites Mal gedruckt wird.
Dieses Mal mit kühlung des jetzigen Active Cooling Fan Duct v2 und zwei 120mm Lüftern welche rechts und links im Gehäuse sitzen.

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Die aktuelle Sailfish Software ist natürlich auch drauf!

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Auch die ALU Druckplatte wurde ausgetauscht. Die originale war so krum, dass ich nur in der Mitte einigermaßen drucken konnte.

Auf der Arbeit habe ich mir dann kurzerhand eine 230mm x 150mm x 8mm Aluminiumplatte gefräst.

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Diese ist perfekt gerade und hat auch ein schönes Gewicht, welches der Stabilität der Z Achse zu gute kommt.
 
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Ich habe mir Bronzelager für die X und Y Achse drehen lassen.

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Die Buchsen sind Identisch mit den original Lagern des CTC.

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Leider sind diese zu genau :(
Wenn die Lager auf den Wellen sitzen kann man sie ohne die Kunststoffteile perfekt und super leicht gleiten lassen. Sobald diese aber in die Kunststoffteile ein gepresst werden, lassen sie die Teile nicht mehr auf der Achse verschieben.

Der Grund dafür ist, dass die original Lager des CTC durch ihr großes Spiel die leichte Ungenauigkeit der Kunststoffteile ausgleichen. Erst mal doof!

Ich habe nun Ersatz Kunststoffteile geordert und diese werden dann so bearbeitet, dass die Lager passen und sich leicht auf den Wellen bewegen lassen. Dazu dann später mehr.

Das war es dann bis jetzt...Alle weiteren Umbauten werde ich natürlich hier Posten.

Beste Grüße
Rics
 
H

harry89

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Aluarme für den Drucker verbauen. Auf deiner Z-Achse sind mit langen Heben inzwischen etwas über 700Gramm gelagert. Das ist auf dauer zu schwer. deine 8mm Aluplatte ist zu Groß.
Der Kühler fürs Filament beim Drucken ist eigentlich nur für PLA Drucke und ich vermute, dass du überwiegend ABS druckst. Solltest du da Probleme haben mit Verformungen, dann liegt das an der zu hoch eingestellten Temperatur und nicht an der Kühlung. Ansonsten empfehle ich dir noch die Muttern im Gehäuse gegen 4-eckige Muttern zu tauschen. Die ziehen sich nicht so ins Holz auf dauer.

Bei deinen Bronzelager bedenke, dass die Ungenauigkeiten der Z-Achse vielleicht vom Einbau der Linearführungsstangen ausgeht. Miss bitte mal den Abstand zwischen den Lagermittelpunkte sowie den oberen und unteren Auflageabstand der Führungsstangen. Dazu wäre noch der Mittelpunkt zur Trapezgewindestange interessant.
 
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rics

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Ich drucke ausschließlich PLA. Das Gewicht der Platte hat sich sehr positiv auf die Qualität der Drucke ausgewirkt. Die Lager habe ich nur an der X und Y Achse getauscht. Die Lager der Z Achse bleiben erstmal so. Das Gewicht der Z Achse werde ich durch eine gegenüberliegende, zusätzliche Führung verteilen. Das ist noch in der Planung / Konstruktion. Sämtliche Müttern sind auch schon getauscht :)
 

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